目前鐵路工務部門對線路的日常搗固作業,均使用養路機具軟軸搗固機,其所用的振搗棒損壞率比較高,已經成為各個工務段的主要任務,從實踐活動出發,概括介紹軟軸搗固機振搗棒的維修工藝。我們對振搗棒進行 “解 剖 ”研 究 。通過解剖后的理論分析:軟管中的螺旋彈簧 鋼片應該是均勻的。但是,在與手柄鋼管接口處出現“張嘴”狀態。分析造成這種現象的原因如下:在振搗棒使用過程中,手柄與棒之間是相對固定的,而鎬板插入石渣的方向基本是不變的,也就是在使用過程中整個棒的彎曲點方向基本不發生變化。因此,經過長時間使用,產生塑性變形所造成這種情況后,外面的橡膠反復擠壓拉長。形成疲勞折斷。在此過程 中,此處的彎曲角度逐漸加大,軸心的彎曲角度也隨著加大,因軸心具有彈性,自身具有抗拒彎曲的本能,進而在軸心高速轉動的情況下,與螺旋彈簧鋼片產生摩擦生熱 ,再加上螺旋彈簧鋼片是插在手柄鋼管內的,勢必造成螺旋彈簧鋼片的內徑變小,減 小軸心的轉動空間,同時增加養路機具軸心與螺旋彈簧鋼片內壁的摩擦面。在這種摩擦生熱的環境下 ,螺旋彈簧鋼片的溫度不斷升高,外面的橡膠在溫度升高后失去自有的彈性,“包裹力”逐漸減小,使此處更加容易彎曲,形成惡性循環,進而產生:外面的橡膠疲勞折斷、螺旋彈簧鋼片高溫退火、軸心退火降低抗扭力而被“擰”斷。
解決問題的措施(1)建議生產廠商:改變設計結構,將螺旋彈簧鋼片與手柄鋼管之間的插接結構改變為“對接管箍結構”,使軸心的轉動空間都是一個尺寸,從而達到均勻摩損,克服局部退火現象。(2)改變養路機具潤滑油。由于軸心是在螺旋彈簧鋼片內高速運轉,于內壁產生摩擦,為了降低摩擦系數,通常在軸心上涂抹普通黃油,這種油脂在有溫度的情況下,很容易變成液態流向低處,即部分流入振動源(在設計結構上有油封 ,但是,油封有一定的使用壽命),造成沒有振動(外部良好就是不振)的現象。 因此,改用二硫化鉬潤滑脂,它具有耐高溫的性能,可以減少潤滑脂的液態化,使軸心的潤滑效果延長,同時減少因有油振動 源不振的現象 。